오래전에 편심가공을 위해 4인치 4죠척을 구입했는데 

SC2 선반의 기본 척은 3인치 척이기 때문에 바로 장착할 수 없다.


그래서 4인치 척을 장착할 수 있도록 마운트(뒷판, backplate)를 제작했다.


http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Chucks/Back_plate/Back_plate.htm


이 글을 참고하여 제작을 진행하였다.




가공하기 전 그려놓은 도면이다.


3인치 척의 직경은 80mm,

4인치 척의 직경은 100mm이다.

110x110 크기의 알루미늄 6061 20T 를 준비했다.


한쪽 모서리를 자르다가. 모서리를 잘라 버리면 CNC에서 구멍 가공이 힘들 것 같아 중단.





일단 CNC에 물리고, 가공물의 중심을 찾는다.


CNC에서 선반의 스핀들에 물릴 볼트 구멍과, 

4인치 척을 물릴 볼트 구멍을 가공하기 위함이다.




스핀들 고정용 구멍을 먼저 뚫고,




척 고정용 구멍을 뚫었다.




문제 발생!.


기존의 3죠 척과 스핀들의 고정은 M6 무두볼트와 너트를 이용했는데,

어디서 착각한 것인지 구멍을 6.6mm 로 뚫어버렸다.(M8 나사용 구멍이다.....)


그래서 스핀들 고정용 구멍을 다시 뚫었다. 5mm(M6 용)





핸드 탭으로 M6 탭을 내고, 무두볼트를 끼워보았다. 

잘 맞는다.




이제 가공물을 선반에 물려서 외경 가공과 스핀들에 맞게 홈가공을 해야 한다.

가공시간을 줄이고 절삭량을 줄이기 위해 4 모서리를 잘라 8각형으로 만들어 준다.




선반에 고정하고,

스핀들 모양에 맞도록 가공을 한다.


우선 중심에 드릴로 구멍을 뚫는 것으로 시작한다.




내경 가공으로 스핀들 모양을 내준다.




스핀들 쪽 가공 완료.





반대로 돌려서 스핀들에 잘 맞는지 확인한다.

유격이 거의 없이 딱 맞는다.




볼트와 너트로 단단히 고정을 한 후,

외경가공을 한다.


공작물의 크기가 선반의 가공 범위를 벗어나기 때문에 꼼수를 부려 가공을 했다.





외경 가공이 끝났다. 4인치 척의 직경인 100mm에 맞춰 가공 완료.




선반에서 가공이 일단 끝난 상태.

스핀들 쪽과 척 쪽의 가공 모습이다.


여기까지 가공한 뒤 다시 CNC에서 작업.

원래 처음에 CNC에서 가공을 다 끝내고 왔어야 하지만,

척 고정용 볼트는 육각홈붙이 볼트라는 것을 미쳐 생각하지 못해서 카운터 보어 가공을 하지 못했다.


              




여기서 문제 발생!!


CNC에서 이미 가공을 끝내고 공작물을 어떻게 중심을 다시 잘 맞춰서 가공할 것인가! 가 문제였다.

센터 맞추는 툴도 없기 때문에 여기서 또 꼼수를 발휘!


선반에서 센터 맞추기 위한 도구를 제작했다.

S45C 13파이를 가공했다. 

CNC의 콜렛척에 물릴 샹크는 6파이,

그리고 4죠척 고정 볼트 구멍은 8파이,

그리고, 구멍에 잘 들어가라고 테이퍼 가공을 했다.


CNC에 요 녀석을 물리고, 스핀들을 내려 구멍에 맞춰 끼우면 중심잡기 완료.

그 상태에서 공작물을 고정하고, 카운터 보어 가공을 해준다.


구멍 4개를 모두 같은 방법으로 반복 가공해준다.




카운터 보어 가공이 끝난 척 플레이트!





4인치 척에 고정해 보았다. 

잘 맞는다.


               



이제 다시 선반으로.....


4인치 4죠 척의 뒷면 모양에 맞게 가공을 해줘야 한다.




4mm 깊이로 대충 가공을 해주고,




72mm 로 다시 가공




딱맞는다..!!!!!





마지막으로 구동 테스트...


이상은 없는 것 같은데..........?


아.. 이런... 동심도 측정을 안했네? ;



'공작 > 공작기계' 카테고리의 다른 글

4죠쳑 구입  (0) 2013.10.16
직접 갈아 만든 바이트로 깎은 결과물  (0) 2013.10.12
인상적인 자동 쇠톱 기계?  (0) 2013.09.21
핸드드릴 개조  (0) 2013.08.04
선반으로 스프링 만들기!!  (0) 2013.07.22
Posted by mahnee

64GB SSD를 사용하는데 윈도우 7을 사용하면서, 용량이 점점 늘어나 여유 공간이 줄어들어버렸다.


SpaceSniffer (* 유용한 무료 유틸 소개 글) 로 용량 분포를 확인해보면, 

가장 많은 용량을 차지하는 것 중 하나가 바로 윈도우의 색인 데이터이다.




(작업 전 Free Space는 50MB 가량 이었고, 위 스샷은 작업 중 찍은 것이라, Free Space가 확보된 뒤였다.)


색인 기능을 꺼볼까 생각도 해봤지만, 

가끔 파일을 검색하게 되면 속도가 너무 느려서 끄지는 못할 것 같다.


방법을 찾던 중 "제어판"에서 색인 관련 옵션 설정이 가능해서 시도해보았다.


"제어판 -> 색인옵션" 을 실행하면 다음과 같은 창이 나온다.






일단 "수정" 버튼을 눌러서 색인 데이터가 필요한 폴더들을 선택해주고, 필요없는 것들은 해제하자.

여러 디스크에 분산되어있는 "문서" 폴더 들을 포함시켜주었다. 





확인을 눌러 창을 닫고, 처음 창에서 "고급" 버튼을 누르자.

고급 옵션을 선택할 수 있는 창이 나오는데,


색인 위치를 변경할 수 있다. 

"새로 선택" 버튼을 눌러서 용량이 여유가 많은 하드디스크로 위치를 옮기도록 하자.





변경 후 디스크 분포를 확인해 보니,

4GB정도 잡고 있던 색인 공간이 300MB로 줄어들었다.




Posted by mahnee

스마트 폰을 위한 레이저 포인터.!


SmartDot 이라는 스마트 폰용 레이저 포인터가 있었는데..

http://www.tangramdesignstore.com/


너무 길다!

그래서 짧게 만들어보려고 이래저래 궁리를 했었는데.

개인이 자작을 하기에는 레이저 모듈이 너무 커서 한계가 있었다.


최근 iPin 이라는 또 다른 레이저 포인터를 알게 됐는데..

http://ipinlaser.com/ipin/spec.html


엄청나다. 

이어폰 잭 밖으로 튀어나온 부분은 겨우 1.8mm, 가격은 $50

이어폰 플러그 안에 레이저 모듈과 회로, 렌즈까지 모두 넣었다는 이야기인데..


그래서 레이저 모듈을 찾아봤더니.

http://www.us-lasers.com/3_3mm.htm


이런게 있었다.

3.3mm 직경의 레이저 모듈이고, 구동 회로도 내장되어있다.

외부에는 출력 조정용 가변저항만 달아주면 되니 충분히 제작할 수 있겠다 싶다.


샘플 가격은 구동회로 내장 모듈이 $28,

실제 구매 가격은 최소 구매 가격이 $100 부터라고 한다.




Posted by mahnee

2013. 10. 16. 23:04 공작/공작기계

4죠쳑 구입

편심가공을 위해 4인치 4죠 단동척을 구입했다.


근데 뒷면을 보니 흠집이 있네?? 뭔가 두드린 자국인데 

조립을 너무 열심히 하신게 아닌가 싶다...


생각보다 품질이 너무 안좋다.

교환해야 할 듯..




원본




# 구입처에 얘기해서 새제품으로 다시 받았다.

새제품은 흠집은 없지만 죠가 뻑뻑한건 매한가지..


Posted by mahnee


선반 구입시 같이 구매했던 바이트로 깎으면 마무리가 깔끔하지 않아서
완성바이트를 구매하여 직접 갈아서 만들었다

훨씬 깔끔한 결과물을 얻을 수 있었다!!

'공작 > 공작기계' 카테고리의 다른 글

4인치 4죠척을 위한 뒷판(?) 제작  (0) 2013.12.20
4죠쳑 구입  (0) 2013.10.16
인상적인 자동 쇠톱 기계?  (0) 2013.09.21
핸드드릴 개조  (0) 2013.08.04
선반으로 스프링 만들기!!  (0) 2013.07.22
Posted by mahnee

http://www.youtube.com/watch?v=Nofj1CGSCM4


동영상 초반에 자동으로 쇠톱질을 해주는 기계가 나오는데...




* 추가 정보(2013.9.27) - 


http://myfordboy.blogspot.kr/p/compact-power-hacksaw.html


http://www.youtube.com/watch?v=ti4N3FabLMs

요론것도 있네??

'공작 > 공작기계' 카테고리의 다른 글

4죠쳑 구입  (0) 2013.10.16
직접 갈아 만든 바이트로 깎은 결과물  (0) 2013.10.12
핸드드릴 개조  (0) 2013.08.04
선반으로 스프링 만들기!!  (0) 2013.07.22
선반을 주문하다!!  (0) 2013.07.10
Posted by mahnee

/etc/hosts

/etc/defaultrouter


아파치 호스트 설정..


또 뭐있지?

Posted by mahnee

사용하던 핸드 드릴은 케이스가 플라스틱이고,

모양이 애매해서 어딘가 고정시켜 놓고 작업할 수 있는 클램프 같은 것을 만들어 달기가 힘듬..


알루미늄을 깎아서 플라스틱 케이스를 대체하기로 함.


마무리와 나사산 작업은 다음에 하기로... 


보링툴을 다시 만들어야겠다. 





Posted by mahnee

가죽공예용 펀치를 제작했다.



요렇게 생긴 녀석으로. 이건 Φ2.8


처음엔 Φ1 으로 제작했는데, 구멍을 뚫다가 드릴이 부러져 안에 박혀 버렸다. 

어찌할 수 없어서 다시 제작 ㅠㅠ



드릴날이 맞는게 없어서 Φ1.5 로 제작했다.

드릴로 구멍을 뚫은 후(깊이는 25mm 정도?)

그라인더로 홈을 파주었다.



날 쪽에서 본 모습

날 부분이 너무 얇아서 금방 상할 것 같다. 

아직 열처리는 하지 않음.



실패한 녀석과 비교



두 시간 정도 걸린 것 같다.

선반 작업 환경을 좀 바꾸어야 할 것 같다.

다리에 알이 베길 지경 ㅠㅠ 쉽지가 않구나..



※ 열처리 후 테스트


날 끝부분은 너무 얇아서 예상대로 바로 부러짐.

부러진 부분까지 갈아내고 다시 날을 세우고.. 테스트. 

잘된다 ㅎ 



'공작' 카테고리의 다른 글

아두이노 세팅에서 FUSE 값 정하는 법  (0) 2013.06.27
볼트 자르기!  (0) 2013.06.23
Posted by mahnee





http://www.youtube.com/watch?v=b06f-zBFXOM





http://www.youtube.com/watch?v=g6h39Aun_Q0




http://www.youtube.com/watch?v=3YAyDUVriYw



'공작 > 공작기계' 카테고리의 다른 글

직접 갈아 만든 바이트로 깎은 결과물  (0) 2013.10.12
인상적인 자동 쇠톱 기계?  (0) 2013.09.21
핸드드릴 개조  (0) 2013.08.04
선반을 주문하다!!  (0) 2013.07.10
선반을 살까 고민중인데..  (0) 2013.07.04
Posted by mahnee
이전버튼 1 2 3 4 5 ··· 7 이전버튼

블로그 이미지
온갖 자작과 공학 전반에 걸쳐 관심이 많은 ..
mahnee
Yesterday
Today
Total

달력

 « |  » 2024.5
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

최근에 올라온 글

최근에 달린 댓글

최근에 받은 트랙백

글 보관함